


{"id":1494,"date":"2011-08-31T17:37:49","date_gmt":"2011-08-31T17:37:49","guid":{"rendered":"https:\/\/informatech.energir.com\/?p=1494"},"modified":"2021-04-15T08:11:10","modified_gmt":"2021-04-15T13:11:10","slug":"lefficacite-energetique-et-laugmentation-de-la-production-au-coeur-de-la-reussite-chez-lantic","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/informatech.energir.com\/?p=1494","title":{"rendered":"L\u2019efficacit\u00e9 \u00e9nerg\u00e9tique et l\u2019augmentation de la production au c\u0153ur de la r\u00e9ussite chez Lantic"},"content":{"rendered":"<p class=\"intro\">L&rsquo;usine de Lantic est une raffinerie de sucre de canne. Elle produit du sucre blanc, de la<br>\ncassonade, du sucre liquide et du sucre de sp&eacute;cialit&eacute;. Des travaux d&rsquo;agrandissement termin&eacute;s en<br>\nd&eacute;cembre 2000 ont port&eacute; la capacit&eacute; de fonte de sucre de canne d&rsquo;une moyenne de 35 tonnes<br>\n&agrave; 70 tonnes\/heure.<\/p>\n<p class=\"texte-courant\">Depuis ce temps, les gestionnaires veulent am&eacute;liorer les performances &eacute;nerg&eacute;tiques ainsi que la productivit&eacute;. &Agrave; ce jour, 512&thinsp;000&nbsp;GJ ont &eacute;t&eacute; &eacute;conomis&eacute;s par rapport &agrave; 2005. La mobilisation des employ&eacute;s<br>\net le soutien de Gaz M&eacute;tro, jumel&eacute;s aux programmes d&rsquo;efficacit&eacute; &eacute;nerg&eacute;tique, ont aid&eacute; Lantic &agrave; atteindre ces r&eacute;sultats.<\/p>\n<p class=\"texte-courant\"><strong class=\"titre-sous\">Agrandissement (d&eacute;cembre 2000)<\/strong><\/p>\n<p class=\"texte-courant\">Lantic exploitait une usine dans les Maritimes. La d&eacute;cision de transf&eacute;rer la production &agrave; l&rsquo;usine de Montr&eacute;al a &eacute;t&eacute; prise en 2000. Cette d&eacute;cision a eu des r&eacute;percussions sur la capacit&eacute; de raffinage, qui devait alors passer de 35 &agrave; 70&nbsp;tonnes l&rsquo;heure. Les pr&eacute;occupations des gestionnaires ont donc port&eacute; sur l&rsquo;atteinte de cet objectif. Apr&egrave;s avoir consolid&eacute; leurs activit&eacute;s et acquis de l&rsquo;exp&eacute;rience dans ce nouveau contexte, la vision des gestionnaires s&rsquo;est tourn&eacute;e vers l&rsquo;optimisation de la production et l&rsquo;am&eacute;lioration des performances &eacute;nerg&eacute;tiques.<\/p>\n<p class=\"texte-courant\"><strong class=\"titre-sous\">Premier projet majeur&thinsp;: la d&eacute;coloration du sucre (&eacute;t&eacute; 2005)<\/strong><\/p>\n<p class=\"texte-courant\">Une des &eacute;tapes du raffinage consiste &agrave; d&eacute;colorer le sucre. La m&eacute;thode utilis&eacute;e traditionnellement dans les raffineries de sucre est de se servir du noir organique constitu&eacute; d&rsquo;os d&rsquo;animaux calcin&eacute;s. Le proc&eacute;d&eacute; consiste en une s&eacute;rie de trempages et rin&ccedil;ages en cascade dans des vaisseaux dans lesquels se trouvent des lits de mati&egrave;res organiques carbonis&eacute;es m&eacute;lang&eacute;es &agrave; de l&rsquo;eau chauff&eacute;e &agrave; 66&thinsp;&deg;C. Le sirop non d&eacute;color&eacute; est pomp&eacute; et circule en s&eacute;rie dans plusieurs vaisseaux afin de subir la d&eacute;coloration sp&eacute;cifi&eacute;e. Le sirop d&eacute;color&eacute; et dilu&eacute; doit ensuite &ecirc;tre concentr&eacute; par &eacute;vaporation en vue de l&rsquo;&eacute;tape suivante&thinsp;: la cristallisation.<\/p>\n<p class=\"texte-courant\">Ce proc&eacute;d&eacute; de d&eacute;coloration, tr&egrave;s &eacute;nergivore, requiert un grand volume d&rsquo;eau chaude pour la dilution, et de la vapeur pour l&rsquo;&eacute;vaporation. Une importante mesure d&rsquo;efficacit&eacute; &eacute;nerg&eacute;tique (ME&Eacute;) a &eacute;t&eacute; implant&eacute;e. Il s&rsquo;agit de remplacer la d&eacute;coloration utilisant du noir organique par un proc&eacute;d&eacute; par &eacute;changes ioniques.<\/p>\n<p class=\"texte-courant\">Le proc&eacute;d&eacute; consiste &agrave; utiliser des vaisseaux remplis de mati&egrave;re synth&eacute;tique, soit des r&eacute;sines de polym&egrave;re. Le sirop est pomp&eacute; et les r&eacute;sines agissent tel un aimant favorisant les &eacute;changes d&rsquo;ions entre les min&eacute;raux et les r&eacute;sines. &Agrave; la sortie des vaisseaux, le sirop est d&eacute;color&eacute;, et surtout, non dilu&eacute;, d&eacute;j&agrave; pr&ecirc;t pour la cristallisation. Une solution de saumure vient ensuite r&eacute;g&eacute;n&eacute;rer les r&eacute;sines &eacute;puis&eacute;es, &eacute;tape qui consiste &agrave; lib&eacute;rer et &agrave; rejeter les min&eacute;raux et &agrave; repolariser les r&eacute;sines. Ce premier projet avait une p&eacute;riode de retour sur investissements (PRI) de 4 ans.<\/p>\n<p class=\"texte-courant\"><strong class=\"titre-sous\">Int&eacute;gration par analyse de pincement (&eacute;t&eacute; 2007)<\/strong><\/p>\n<p class=\"texte-courant\">Une importante &eacute;tude a &eacute;t&eacute; r&eacute;alis&eacute;e afin de trouver tous les projets susceptibles de contribuer &agrave; am&eacute;liorer l&rsquo;efficacit&eacute; &eacute;nerg&eacute;tique de l&rsquo;usine. L&rsquo;optimisation et la production de la vapeur &eacute;taient cibl&eacute;es. Le but &eacute;tait d&rsquo;am&eacute;liorer la comp&eacute;titivit&eacute; de l&rsquo;usine et d&rsquo;augmenter la productivit&eacute;.<\/p>\n<p class=\"texte-courant\">L&rsquo;analyse de pincement requ&eacute;rait de mobiliser et de conscientiser le personnel &agrave; l&rsquo;utilisation de l&rsquo;&eacute;nergie pour les proc&eacute;d&eacute;s et les services. Les efforts ont permis de rallier les gens afin d&rsquo;am&eacute;liorer les performances. La collecte des donn&eacute;es s&rsquo;est av&eacute;r&eacute;e une importante mine d&rsquo;informations et a permis d&rsquo;initier la r&eacute;flexion sur l&rsquo;efficacit&eacute; &eacute;nerg&eacute;tique.<\/p>\n<p class=\"texte-courant\">&Agrave; la suite de l&rsquo;analyse de pincement des proc&eacute;d&eacute;s et des services, une s&eacute;rie de projets rentables et int&eacute;gr&eacute;s d&rsquo;&eacute;conomie d&rsquo;&eacute;nergie ont &eacute;t&eacute; identifi&eacute;s. Un plan d&rsquo;action a &eacute;t&eacute; pr&eacute;cis&eacute;.<\/p>\n<p class=\"texte-courant\">De l&rsquo;analyse de pincement d&eacute;coulent des courbes composites permettant de d&eacute;terminer le potentiel de r&eacute;cup&eacute;ration d&rsquo;&eacute;nergie en utilisant les courants des proc&eacute;d&eacute;s puis ceux des services. Neuf projets ont &eacute;t&eacute; retenus pour des &eacute;conomies &shy;potentielles de l&rsquo;ordre de 14&thinsp;%.<\/p>\n<p class=\"texte-courant\"><strong class=\"titre-sous\">Remplacement du br&ucirc;leur de la chaudi&egrave;re n<sup>o<\/sup>&thinsp;4 (printemps 2009)<\/strong><\/p>\n<p class=\"texte-courant\">La chaudi&egrave;re n<sup>o<\/sup>&thinsp;4 produit environ 50&thinsp;% des besoins de vapeur de la raffinerie. Il devenait alors primordial d&rsquo;optimiser son efficacit&eacute;. Quoique la chaudi&egrave;re soit dot&eacute;e de plusieurs composants pour am&eacute;liorer ses performances, tels un &eacute;conomiseur, un syst&egrave;me de contr&ocirc;le de combustion avanc&eacute;, une sonde d&rsquo;oxyg&egrave;ne, un ventilateur d&rsquo;air de combustion modulant, etc., le br&ucirc;leur en place, d&rsquo;une autre g&eacute;n&eacute;ration, devenait obsol&egrave;te. Pour optimiser la conception d&rsquo;un nouveau br&ucirc;leur, des simulations de combustion en fonction de la dimension du foyer ont &eacute;t&eacute; effectu&eacute;es pour maximiser la densit&eacute; de chauffe, augmenter le transfert de chaleur et le rendement. Ce deuxi&egrave;me projet avait une PRI de 2,5 ans.<\/p>\n<p>&nbsp;<br>\n<figure id=\"attachment_1518\" class=\"thumbnail wp-caption alignright\" style=\"width: 250px\"><a href=\"https:\/\/informatech.energir.com\/wp-content\/uploads\/sofame_lantic1.jpg\" data-rel=\"lightbox\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-1518\" title=\"sofame_lantic\" src=\"https:\/\/informatech.energir.com\/wp-content\/uploads\/sofame_lantic1.jpg\" alt=\"\" width=\"250\" height=\"174\"\/><\/a><figcaption class=\"caption wp-caption-text\">R&eacute;cup&eacute;rateur hybride muni d'un br&ucirc;leur au gaz naturel<\/figcaption><\/figure>\n<\/p><p class=\"texte-courant\"><strong class=\"titre-sous\">R&eacute;cup&eacute;ration &eacute;nerg&eacute;tique &agrave; la centrale thermique (printemps 2010)<\/strong><\/p>\n<p class=\"texte-courant\">Afin d&rsquo;optimiser le fonctionnement de la centrale thermique, une analyse technique et financi&egrave;re a &eacute;t&eacute; effectu&eacute;e. Elle a mis en valeur la n&eacute;cessit&eacute; de r&eacute;cup&eacute;rer l&rsquo;&eacute;nergie contenue dans les produits de combustion. Le choix s&rsquo;est port&eacute; sur un r&eacute;cup&eacute;rateur &agrave; condensation hybride muni d&rsquo;un br&ucirc;leur au gaz naturel. Cet &eacute;quipement permet de faciliter les activit&eacute;s de la centrale thermique en p&eacute;riode estivale tout en garantissant une puissance nominale suffisante pour r&eacute;pondre efficacement aux demandes maximales de vapeur. La PRI &eacute;tait de 3,1 ans.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"texte-courant\"><strong class=\"titre-sous\">Optimisation des contr&ocirc;les (2005 &agrave; 2011)<\/strong><\/p>\n<p class=\"texte-courant\">La centrale thermique et les diff&eacute;rents proc&eacute;d&eacute;s de l&rsquo;usine sont dot&eacute;s de plusieurs contr&ocirc;les, et leur int&eacute;gration a permis d&rsquo;importants gains tant pour l&rsquo;augmentation de la productivit&eacute; que pour la r&eacute;duction de l&rsquo;intensit&eacute; &eacute;nerg&eacute;tique.<\/p>\n<p class=\"texte-courant\">&Agrave; la suite de l&rsquo;analyse de pincement, un travail de stabilisation des chaudi&egrave;res et des proc&eacute;d&eacute;s demandant de la vapeur a &eacute;t&eacute; entrepris, permettant ainsi de faire fonctionner la centrale thermique avec une chaudi&egrave;re en moins au d&eacute;but de 2007. Un gain de l&rsquo;ordre de 4&thinsp;% a &eacute;t&eacute; enregistr&eacute; sur les consommations &eacute;nerg&eacute;tiques.<\/p>\n<p class=\"texte-courant\">Au d&eacute;but de 2008, le contr&ocirc;leur &eacute;lectronique ma&icirc;tre de la centrale thermique a &eacute;t&eacute; remplac&eacute;, ainsi que l&rsquo;instrumentation. Cela a permis d&rsquo;augmenter les possibilit&eacute;s d&rsquo;am&eacute;lioration, car plus d&rsquo;informations &eacute;taient maintenant disponibles. On a r&eacute;vis&eacute; la variabilit&eacute; des contr&ocirc;les pour &eacute;viter les perturbations sur le r&eacute;seau de vapeur. Ainsi, il y a moins d&rsquo;&eacute;carts rapides quant &agrave; la demande de vapeur et les alarmes de bas niveau au ballon de vapeur ont aussi &eacute;t&eacute; r&eacute;duites.<\/p>\n<p class=\"texte-courant\">Au d&eacute;but de 2010, ces efforts, jumel&eacute;s &agrave; l&rsquo;installation du nouveau r&eacute;cup&eacute;rateur, ont permis d&rsquo;arr&ecirc;ter une deuxi&egrave;me chaudi&egrave;re et un d&eacute;gazeur entre 6 et 9 mois annuellement, g&eacute;n&eacute;rant ainsi des &eacute;conomies annuelles additionnelles de 2&thinsp;%.<\/p>\n<p class=\"texte-courant\">L&rsquo;arr&ecirc;t de chaudi&egrave;re limite la disponibilit&eacute; de production de vapeur et la marge de man&oelig;uvre. Toutefois, les efforts concert&eacute;s des op&eacute;rateurs de la centrale thermique et des proc&eacute;d&eacute;s ainsi que du personnel li&eacute; &agrave; l&rsquo;entretien assurent la fiabilit&eacute; des op&eacute;rations. La figure 1 illustre l&rsquo;&eacute;volution de la performance &eacute;nerg&eacute;tique.<\/p>\n<figure id=\"attachment_1526\" class=\"thumbnail wp-caption aligncenter\" style=\"width: 500px\"><a href=\"https:\/\/informatech.energir.com\/wp-content\/uploads\/graphique.jpg\" data-rel=\"lightbox\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"size-full wp-image-1526\" title=\"graphique\" src=\"https:\/\/informatech.energir.com\/wp-content\/uploads\/graphique.jpg\" alt=\"\" width=\"500\" height=\"162\"\/><\/a><figcaption class=\"caption wp-caption-text\">FIGURE 1 - &Eacute;volution de l'intensit&eacute; &eacute;nerg&eacute;tique<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"texte-courant\"><strong class=\"titre-sous\">Conclusion<\/strong><\/p>\n<p class=\"texte-courant\">L&rsquo;engagement du personnel ainsi que l&rsquo;aide de &shy;sp&eacute;cialistes ont permis de maintenir la production de sucre raffin&eacute; &agrave; un niveau &eacute;lev&eacute; g&eacute;n&eacute;rant des &eacute;conomies de 512&thinsp;400&nbsp;GJ depuis 2005.<\/p>\n<p class=\"texte-courant\">D&rsquo;autres projets retenus seront sous peu mis de l&rsquo;avant dans une optique d&rsquo;am&eacute;lioration continue.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p class=\"texte-courant\"><strong class=\"texte-signature\">Guy Desrosiers, ing., CEM, CMVP<br>\nGroupe DATECH<\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>L&rsquo;usine de Lantic est une raffinerie de sucre de canne. 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